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  督促各地区尽快贯彻落实国办印发的20142015年节能减排低碳发展行动方案的实施办法,加大对实现节能目标困难、能源消费增长过快地区的检查。会同研究十二届全国会第八次会议对关于节能减排工作情况的报告的审议意见,认真抓好落实。   在宏观调控中坚持节能减排不动摇,认真研判形势,提出针对性措施,倒逼结构和发展方式转变,定期发布各地节能目标完成进展情况晴雨表,增加能耗增量(增速)预警,督促各地做好预警调控。推动生态文明建设顶层设计,配合中办、国办修改完善关于加快推进生态文明建设的意见,争取尽快。   做好节能目标责任评价考核结果的运用。发挥2013年度节能目标责任评价考核结果的警示和激励作用,尽快将2013年度省级节能目标考核报告报,考核结果经同意后向全社会公开,接受社会。   对考核结果为未完成的地区,请同志省级主要负责人。考核等级为未完成的地区,有关负责人在考核结果公布后一年内不得评优树先和提拔重用。控制能源消费总量。按照确定的目标,合理控制能源消费总量,要控制煤炭消费总量,把固定资产投资节能评估作为控制能源消费总量的重要。




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  排放气体与水的办法很多。前面提到的湿法除尘,即老式的湿法除尘,由于工程庞大、投资高,不宜采用。有些老厂受场地限制,改造困难,所以半干法除尘是一种较好的办法。经过干法除尘后的尾气,含尘量较小。经过布袋干法除尘器除尘的废气再经过一道湿法除尘处理,绝大部分的粉尘(包括PM2.5)都可以得以。   与老式的湿法相比,除尘前的粉尘含量为2g/m3~10g/m3。试验证实,取5g/m3的粉尘样品,干法除尘后粉尘含量是50mg/m3;假设用水量相同,洗涤水经过100次循环使用后才需要进行处理。上述仅仅是假设,今后,可以在现有的布袋干法除尘后增加一个洗涤装置,使粉尘进一步净化,并实现洗涤水循环使用。   在工厂里设置一套污水处理系统或借用厂区内现有的污水处理系统,将多个除尘系统的污水定期轮流向厂内的污水处理系统集中处理,这样工程费用就会大大降低,不仅使环境得到治理,资源也得到充分利用。因而,寻求简便的水处理方法是今后要思考和探索的一个方向。   但是,这并不是说钢铁企业就没有PM2.5排放了。研究员罗百辉指出,从钢铁工业的除尘来看,含有大量粉尘的高炉、转炉因为PM2.5的颗粒直径太小,布袋除尘器无法将其收集。从高炉喷煤作业中可以认定:布袋除尘器可以将大量20m以上的颗粒(经过布袋除尘器滤尘的作用)收集,而PM2.5无法收集,随生产尾气排入大气。




  目前,国产化的转炉负能炼钢装备也取得了重要突破并日益成熟。一包(罐)到底铁水直运。这项相对的铁水运输方式省去了倒罐的过程,不但了铁水罐数量,节省了投资,还了环境污染、铁水温降和运行成本,具有明显的节能减排优势。   国产标准轨距铁路运输异型大容量铁水包车自2009年投产以来运行状态良好,年可节约16.85万吨标准煤,在一定程度上代表了冶金领域高炉转炉界面流程的发展趋势。转炉煤气干法(LT法)净化回收。与转炉煤气湿法(OG法)相比,转炉煤气干法(LT法)净化回收更节能环保的优点日益得到行业认可,成为转炉煤气净化发展的重要方向。   有关单位在引进、消化、吸收和完善国外工艺和装备的基础上,先后成功地设计或总包建设了一大批经济指标达到水平的煤气干法净化回收系统工程,出具有国内自主知识产权并自行制造的转炉煤气干。   以前,此项还主要依靠国外引进,高昂的成本成为制约该在国内推广的瓶颈。将转炉烟气余热产生的蒸汽用于供应RH、VOD、VD等真空精炼装置,一直是合金钢管行业攻关的一项重要的节能减排。由于具有不连续性和波动性,转炉汽化冷却系统产生的低压饱和蒸汽要满足真空精炼装置的使用要求,须对饱和蒸汽进行过热处理。



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